索取报价在线咨询
石料生产线>2500t级水泥熟料生产线

2500t级水泥熟料生产线

2.5 烧成系统 1)两喂系统采用了提升机和转子秤;2)采用了充气梁篦式冷却机,篦床面积加大到52.6m2,窑头罩采用大窑门罩;3)窑主传动改为单传动。2500t级水泥熟料生产线|为此二线设计时采用了皮带和斜槽输送物料,同时对原有系统进行了相应的改造。 采取的措施:1)粘土入冬前进行晾晒,上料时人工把大块清除,相关的部位用人死看死守;2)加大相关仓锥体及下料溜子角度,且安装了高分子聚乙烯板材,增设了捅料孔。二线在设计时,考虑产品质量有保证,故取消了黄粉库。投产第2年扩建了混合材烘干系统,降低了混合材的水分,提高了磨机的运转率,混合材的掺量有了一定的提高,改善了水泥的质量,降低了生产成本。

改造前篦冷机出口熟料温度在100~140℃,可达200℃左右;改造后熟料温度为90~130℃。同时取消了水泥粉磨系统出磨斜槽的清渣器。2500t级水泥熟料生产线|水泥粉磨系统的大布袋除尘器是收集成品的设备,还有相关部位的袋除尘器,冬季生产时由于压缩空气和物料含有水分,温度低时,易糊袋子,影响收尘效果。 采取的措施:改造时取消了螺旋输送机,用电动液压阀和手动阀代替了刚性叶轮给料机,物料溜子的角度一般在45°左右。通过近10年实际生产,磨机能力达到或超过了设计能力,产品质量合格,生产稳定可靠。

粘土输送系统主要存在的问题:1)上料时由于冻块大易堵塞下料篦缝;2)温度变化大时易堵塞下料溜子及相应的仓;3)整机引进的德国粘土破碎机辊子的齿被糊死成辊状。设计时生料按3组分配料,没有考虑到公司采用4组分配料,即湿粉煤灰、硅石、石灰石、铁矿石配料,湿粉煤灰水分大,硅石难磨等,使磨机没有达到设计能力且质量波动较大,给窑的操作带来了一定的困难,目前窑还没有达到设计能力。2500t级水泥熟料生产线|改造后系统运转正常,同时改善了环境卫生,降低了电耗,减少设备维2.2 篦冷机、窑门罩及窑内耐火砖的改进 1)把篦冷机和窑门罩都取消了耐火砖,全部采用浇注料和喷涂料;2)简化窑内砖型,采用直接结合镁砖、耐磨抗剥落砖和保温砖,且都采用了同种砖型。下料溜子角度也小,不能满足正常下料的需要。 上传时间:2007-05-12 10:03:57 评论 关闭。

一期工程时,由于资金问题,没上混合材烘干设备,直接影响到产质量。在安装时把斜槽角度加大到8~12°,效果很好。系统以快的时间达标,并能稳定生产。2500t级水泥熟料生产线|避免了砖型多易混的问题,同时降低砌筑时间,减少备砖的型号,提高了工作效率。 2.8 熟料储存库 一线设计了1座黄粉库,储量达1650t。

但通过对磨机摘掉一些扬料板,在通风机的电动机上加了进相机后,电流下降10A左右,能力已接近设计能力。2500t级水泥熟料生产线|解决了东北地区冬季熟料储存问题。 2.7 生料均化库 一线是1座Φ18m×49m CP型连续式均化库,二线采用了Φ18m×49m多料流式均化库(类IBAU),具有单位空气量少,均化电耗省,卸空率高,均化效果好,投资省,设备维护方便等特点。但质量还有一定的波动,待进一步的摸索和完善。 1.6 6RS型六嘴回转式包装机 包装机是引进德国Haver公司技术制造的,主要存在的问题:1)使用复膜袋后排气不好,袋重也不准确;2)压缩空气冬季易结露堵塞包装机的嘴子;3)工作环境粉尘大,污染严重;4)设备维护量大;5)电气设备老化等。

上一篇:办一个腻子粉厂需要什么设备
下一篇:煤渣加工设备厂家